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炉况失常的主要原因
炉况失常的主要原因
(1)紧急休风后恢复操作不当。紧急休风后净焦未加够,长时间炉凉。17日12:56送风,操作上未充分考虑休风时风口灌渣炉缸内残存渣铁较多、休风时间较长、休风前正常料负荷较重等问题,未充分预料到净焦及轻负荷料下达前炉温必将持续下行的核心问题,送风时加净焦不足,长时间炉凉。送风后以分散加焦的方式加焦9批,总计79t净焦,矿批退至28t,负荷退至3.2,至19日夜班炉温一直处于下限,炉温最低下降到0.17% ,长时间炉凉造成炉缸内渣铁流动性极差,炉前渣铁难出,顺行恶化。
另外,轻负荷料下达前加风速度过快,形成管道气流。紧急休风后的恢复初期,炉温在0.4% -0.65%,顺行状况基本受控,但随着正常料逐渐下达高炉下部,未充分预热还原的矿石进入炉缸,直接还原得到发展,炉缸热量被大量消耗,同时炉内渣铁熔化,炉温急剧下行。而高炉加风速度偏快,在轻负荷料下达前,风量最大加至正常风量的60% ,高炉不接受风量,进而出现管道气流,频繁崩滑料,为后续炉缸堆积埋下隐患。
(2)炉况恢复过程中操作不当导致炉况反复, 顺行破坏。19日休风至8月4日,炉况恢复基本顺利,风量逐步增加到3700m3/min,达到正常风量的 90%。但4—5日炉温向凉,操作不当,造成炉况反复。
低料线处理不当,减风、减氧不果断导致管道行程。
4日中班22:15滑料至3.8m(正常料线1.8m), 因当时炉温水平较好,仅减氧700 m3/ho 5日夜班过低料线期间,炉凉气流不稳,出现管道气流,减风转常压操作,后续频繁出现下料偏尺、炉身静压分叉等现象,渣铁难出,高炉不接受风量。
炉凉操作反向,诱发管道行程。8日夜班炉凉, 气流不稳,煤气利用率大幅波动。9日03:47高炉开始不断滑料,管道气流出现前,采取了加风操作, 操作人员未重视煤气利用率变化的趋势,在气流大幅波动的情况下加风,操作反向,进而诱发管道行程。
(3)炉况顺行差,风量萎缩,长期慢风操作,造成炉缸堆积。炉况顺行差,必然造成高炉慢风操作, 慢风的结果是风速降低,向炉芯带中部渗透的风量减少,引起炉芯带中部温度降低,进而造成炉缸堆积[1]。炉况恢复期间,除7月27日一8月4日炉况恢复比较顺利外,其余时期,顺行程度较差,风量萎缩,风量不足正常风量的70%。8月4—15日高炉实际风速比正常期下降12% ,鼓风动能比正常期下降了40%(如图1所示)。15日之后,转变观念,果 断堵风口提高风速及鼓风动能,以达到活跃炉缸的目的。
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